煤矿机械及其他事故案例分析汇编
一、控制台司机误操作运输机伤人事故
(一)事故经过
2003年5月23日早班,某综放工作面生产前,由于工作面机头顶板破碎,需从工作面机尾下料进行维护。该班控制台司机接班时没有仔细询问设备运转状况,听到信号运转运输机时,由于运输机开关处在倒转位置,开动的运输机把木料倒运向机尾,站在机尾的侯某险些被木料击中。
(二)事故原因
1、控制台司机交接班不清,没有详细掌握设备运转状况。
2、当班班长现场管理巡查不力,没能对工作面整体状况全面把握。
3、工区对现场交接班制度执行不严格,不能要求现场人员进行详细交接班。
(三)接受教训
这是一起因在控制台司机误操作运输机造成伤人的事故,应接受以下教训:
1、严格执行交接班制度,增强责任心。
2、严格现场管理,制定符合现场实际的制度,消除各种安全隐患。
(四)防范措施
1、加强现场管理巡查力度,及时掌握现场存在各种隐患问题。
2、严格执行交接班制度,切实做到口对口,手对手交接。
二、更换乳化液泵站泵头操作不当伤人事故
(一)事故经过
2000年5月26日,某矿采煤工区的工作面发生一起机械伤亡事故,一名工人不幸遇难。
5月26日夜班21点开完班前会后,工长安排当班工作后,带队下井,23时10分,当班接班后正常组织生产,约至凌晨1:32,当班工长发现工作面压力不足,支架移架困难,就去泵站处检查,发现乳化液泵站泵头损坏,经过了解发现,泵站本就带病作业,工区已经下了备用泵头准备检修班更换,当班工长考虑工作面移架困难,影响正常生产,随即安排当班乳化液泵站司机张某现场更换。张某接到安排后,立即准备工具,当旧泵头即将卸掉,最后一条螺丝卸掉三分之二时,张某手中的扳手掉至泵站里侧,张某弯腰伸手去捡扳手时,泵头掉落,将张某腰部、头部砸伤,当场死亡。
(二)事故原因
1、张某自主保安意识不强,在泵头即将卸掉时未能考虑到泵头脱落伤人。
2、当班工长工作安排不到位,在更换大型配件时未能安排协同人员监护。
3、张某业务技术操作不熟练。
4、张某违章作业,在没有对泵头采取生根的前提下,就更换泵头,存在图省事、怕麻烦思想。
(三)接受教训
这是一起因更换乳化液泵站泵头操作不当伤人的事故,应接受以下教训:
1、加大培训力度,注重培训效果,提高职工操作技能和自主保安意识。
2、提升管理水平,消除各种危险源,做到安全生产。
(四)预防措施
1、加强职工业务技术培训,提高职工的业务素质,使职工掌握各工序之间的衔接。明白,先做什么,再做什么以及这么做的目的。
2、加强职工对三大规程的学习,并结合此次事故教训,举一反三,深刻反思,开展好警示教育。
3、拆卸及组装设备时,人员必须闪开物体下方及物体掉落、旋转、滚动时可能波及的范围。严禁将身体置于设备对接面内。
4、提高现场管理人员的业务素质,确保工作在现场分工的合理性、正确性。
5、要进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。
6、要深刻接受事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加强现场安全管理力度,强化现场精品工程意识。
三、液压泵站维修工用铁丝代替U型销,造成高压管抽人事故
(一)事故经过
2004年5月,某矿采煤队液压泵站维修工赵某,用铁丝代替U型销,在压力作用下铁丝退出,发生高压管抽人事故,造成职工赵某肋骨骨折。
夜班,在1165工作面赵某进行液压管路检修,在工作面中部,有一节高压管漏液,须更换新高压管,赵某把退下的U型销随手扔在了地上,当换上新高压管后,U型销怎么找也找不到,回去拿U型销,又太远,这时,赵某突然发现支柱的手提把上挂有联网用的铁丝,就顺手剪了一段当U型销用。当开泵试管路时,刚好另一支架工孙某从此经过,高压管突然脱销,象游龙一样挥舞着巨掌,将孙某击倒,造成孙某肋骨骨折。
(二)事故原因
液压泵站维修工赵某图省事怕麻烦,用铁丝代替U型销。
有“三惯三乎”的思想,以前也是这样干的,没出过事故,犯了经验主义错误。
(三)接受教训
这是一起因液压泵站维修工用铁丝代替U型销,造成高压管抽人的事故,应接受以下教训:
1、严禁违章,坚决克服“三惯三乎”思想。
2、强管理,重监督,防隐患是避免事故的有效手段。
(四)防范措施
加强对职工的安全培训,积极开展岗位描述活动,增强广大职工自主保安和互保意识,切实根治“三惯、三乎”思想。
强化职工技能培训,提高特殊工种人员现场操作能力。
严格按章作业,杜绝使用不合格的U型销。
四、某煤机司机误操作险些造成事故
(一)事故经过
2000年11月23日中班,2338工作面各类设备正在进行全面检修。16:30左右,煤机维修工李某和赵某在对煤机全面检查后准备更换滚筒截齿。由于截齿掉落处在滚筒下方,李某让赵某摘掉离合,向前牵引煤机。赵某忘记摘掉离合,直接启动煤机,突然快速旋转的滚筒把站在滚筒前的李某吓得心惊胆战。
(二)事故原因
1、维修工赵某业务技术不熟练,没有按照《煤矿安全操作规程》先摘离合然后启动煤机。
2、维修工李某自主保安、互保联保意识不强,没有及时提醒赵某仔细检查后再开机。
3、当班班长班前安全注意事项安排不到位,不能对各工种检修注意事项提出警示。
(三)接受教训
这是一起因煤机司机误操作险些造成的事故,应接受以下教训:
1、不断提升工人安全素养,在工作中要做到精确仔细,责任心强。
2、管理人员注重班前会和各种学习时对职工安全思想的教育,对工作时的各个细节做到考虑全面,防患于未然。
(四)防范措施
1、加强对职工的安全教育培训,使其熟练掌握本岗位工种业务技术,提高安全防范意识。
2、当班班长、管理人员加强班中巡查,及时对制止违章作业现象。
3、强调开机前严格遵守煤机司机操作规程。
五、工作马虎造成手指被截事故
(一)事故经过
2001年2月22日中班,综掘工区机电队长带领检修班在3下810材料巷安装转载皮带,由于刘某来检修班工作不久,在组装转载皮带架时销子插不进销孔内,刘某用手指在销孔内检查销孔是否吻合,突然转载皮带架下落,造成刘某手指被截。
(二)事故原因
1、直接原因
刘某在安装过程中由于习惯,将手指头深入销孔内是造成此次事故的直接原因。
2、主要原因
(1)刘某平时工作干惯了、习惯了,养成了一种坏毛病。
(2)刘某在检修班工作不久安装技能欠火候,且人员在现场欠统一协调指挥,安全管理有漏洞。
3、间接原因
(1)刘某个人自我保护意识差
(2)职工之间缺乏互保联保意识,没有及时提醒和制止刘某习惯的行为。
3、综掘工区对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保意识差,麻痹大意,图省事,轻安全。
(三)接受教训
这是一起因工作马虎造成手指被截的事故,应接受以下教训:
1、严禁违章,杜绝工作中“三乎三惯”思想。
2、加强职工安全意识教育和危险源的辨识水平。
(四)预防措施
1、单位要重视职工对学习“三大规程”及安全技术措施的学习,开展好警示教育。
2、单位要明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。
六、安装起吊绞车伤人事故
(一)事故经过
2006年9月12日中班,掘进二区孙某带领职工郑某等人在3下704运输巷安装绞车,在起吊过程中千不拉链突然断开,绞车突然落下,平板车被砸翻,平板车将孙文杰小腿部的肌肉软组织碰伤。
(二)事故原因
1、直接原因
孙文杰在起吊前未仔细检查工具是否完好,以致在起吊过程中造成千不拉链突然断开,绞车砸翻平板车伤人,是造成此次事故的直接原因。
2主要原因
(1)安装绞车前,所有人员为对千不拉进行仔细检查,不能及时发现安全隐患。
(2)孙文杰在起吊前未进行试吊,另外个人造成站位不当,平板车被砸歪时躲闪不及。
3、间接原因
(1)职工间互保联保意识差,没有提醒孙文杰注意安全。
(2)工区对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保意识差,麻痹大意,轻视安全。
(三)接受教训
这是一起因安装起吊绞车伤人的事故,应接受以下教训:
1、工作务必周到细致防范隐患,安全意识必须时时警惕。