巴斯夫道达尔Port Arthur的裂解汽油装置抽提蒸馏塔倒塌事故
一、事故基本信息
- 事故时间
:2023年9月5日 - 事故地点
:Port Arthur - 装置单元
:裂解汽油(Pygas)装置抽提蒸馏塔(Extractive Distillation Tower) - 企业
:BASF TotalEnergies Petrochemicals LLC - 事故类型
:设备内部化学反应 → 火灾 → 结构失效 → 塔体倒塌
事故发生时装置处于停工检修准备状态(shutdown & maintenance preparation),塔内基本为空。

二、工艺与设备背景
该塔属于芳烃抽提蒸馏系统,典型特点:
处理介质:含硫烃(含H₂S)裂解汽油 内部结构:填料/塔盘 + 不锈钢/碳钢壳体 操作风险: - 硫化腐蚀(Sulfidation)
- 铁硫化物(FeS)沉积
- 停工状态下的“自燃风险”
三、事故演化机理(Process Safety Chain)
1️⃣事故前阶段:水侵入 + 腐蚀反应
上游系统泄漏导致水进入塔系统 在含 H₂S环境 下发生腐蚀反应:
结果:
生成铁硫化物(FeS)沉积 材料减薄(corrosion thinning) 潜在氢损伤风险
FeS 是典型自燃性(pyrophoric)物质
2️⃣停工准备阶段:危险条件累积
装置停工,进行: 脱烃(hydrocarbon removal) 置换操作(通常为氮气) 但关键问题: - FeS未被识别或未处理
- 未建立专项风险控制(如湿润/惰化)
3️⃣触发阶段:开人孔 → 空气进入
检修人员打开人孔(manway) - 空气(O₂)进入塔内
触发关键反应:
特点:
强烈放热(可达700–900°C) 局部热点(hot spot) 可引发: 填料着火 内部火灾
4️⃣失效阶段:火灾 → 结构失稳 → 倒塌
约10:45开始出现火情 约11:45–11:55塔体倒塌
工程失效机制:
高温导致: 局部屈曲(local buckling) 材料强度下降(loss of yield strength) 塔体为高细长比结构(slender column) 最终发生整体结构失稳(global instability)
四、事故后果
装置停产(indefinite shutdown) 重大设备损毁(塔体完全倒塌) 潜在经济损失巨大(CSB统计同类事故总损失约数亿美元级)
五、根本原因分析(Root Cause)
根据CSB及行业分析,可归纳为三类失效:
1️⃣技术失效(Technical Failure)
未识别或控制: - FeS生成机制
- pyrophoric风险
腐蚀与材料退化未充分评估
2️⃣过程安全失效(Process Safety Failure)
开塔前: 未充分惰化(inerting failure) 未保持FeS湿润(wetting failure) 作业许可(PTW)和JSA不足
3️⃣组织与管理失效(核心根因)
知识管理失败(Knowledge Management Failure)
既往已有: - FeS
风险认知 / 行业经验 但: 未纳入操作规程(procedures) 未转化为标准控制措施
本质问题:
“已知风险未制度化(Known hazard not institutionalized)”
六、典型工程教训(Key Engineering Lessons)
1️⃣ FeS风险必须纳入设计与操作基线
适用设备: 含硫系统(H₂S service) 蒸馏塔、反应器、换热器
2️⃣停工检修属于高风险工况(Non-routine hazard)
必须重点控制:
- Air ingress
(空气进入) - Residual deposits
(残留沉积物)
3️⃣强制控制措施(Best Practice)
(1)惰化(Inerting)氮气置换至: O₂ < 2%(典型要求)
(2)湿化(Wetting)保持FeS湿润防止氧化
(3)化学清洗去除FeS沉积
(4)气体检测O₂ / H₂S / CO监测
4️⃣结构安全联动考虑
火灾工况下: 必须考虑结构耐火极限(fireproofing / passive protection) 高塔设备: 局部火灾即可导致整体倒塌
5️⃣知识管理(最关键)
建立闭环:事件 → 经验教训 → 程序 → 培训 → 审核七、总结(工程结论)
该事故是一个典型的:“停工检修阶段 + FeS自燃 + 管理失效”复合型过程安全事故
其本质链条为:水侵入 → 腐蚀 → FeS形成 → 空气进入 → 强放热氧化 → 局部火灾 → 结构失效 → 塔倒塌
